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1280m3高爐出鐵場布袋除塵器案例展示

1280m3高爐出鐵場布袋除塵器案例展示

  除塵器總管根據流量變化逐段縮徑,出口總管根據流量變化逐段擴徑。濾袋過濾方式要求采用外濾式,濾袋內襯有籠形骨架,以防被氣流壓扁,濾袋口上方相應設置噴吹管。在過濾狀態時,半凈煤氣蝶閥及凈煤氣出口蝶閥均打開,…
案例詳情

高爐出鐵場低壓脈沖布袋除塵器

1280m3高爐出鐵場布袋除塵器設施主要包括以下項目:

設計內容

煤氣干式凈化系統共設置13個¢4000的箱體,采用氣力輸送將除塵灰輸送至大灰倉。除塵灰均采用封閉式罐車外運,同時鋪設氣力輸送管道至燒結灰倉(只留接口)。

設計要求

 高爐煤氣經重力除塵器一次粗除塵(煉鐵設計)后,進入布袋除塵器精除塵,凈化后的煤氣經煤氣主管、調壓閥組(或BPRT)調節穩壓后,送往廠區凈煤氣總管。半凈煤氣的灰塵含量為1015g/Nm3,經布袋除塵后,要求煤氣的含塵量5mg/Nm3

布袋煤氣溫度要求控制在100250℃之間。

除塵器總管根據流量變化逐段縮徑,出口總管根據流量變化逐段擴徑。濾袋過濾方式要求采用外濾式,濾袋內襯有籠形骨架,以防被氣流壓扁,濾袋口上方相應設置噴吹管。在過濾狀態時,半凈煤氣蝶閥及凈煤氣出口蝶閥均打開,隨煤氣氣流的流過,布袋外壁上積灰逐漸增多,布置在各箱體布袋上方的噴吹管實施周期性的動態脈沖氮氣反吹,將沉積在濾袋外表面的灰膜吹落,使其落入下部灰斗中。在某一箱體進行反吹時,也可以將這一箱體出口蝶閥關閉,進行離線清灰。

反吹方式采用脈沖氮氣反吹,可在線反吹,也可離線反吹,也可實現定時或定壓差反吹操作制度,   布袋外壁的積灰。在布袋除塵器、大灰倉出口管道及凈煤氣出口總管上均裝有煤氣含塵量分析儀,可在線連續檢測凈煤氣含塵量,及時發現破損布袋的箱體。

布袋除塵器共有13個φ4000布袋除塵器箱體和1個φ4000大灰倉(按每天50t灰設計),采用雙排列布置,除塵器箱體間距5米,總長約為35米,寬約為20米。箱體設有外保溫,保溫材料采用隔熱性能良好的巖棉,外包彩鋼瓦。箱體下部灰斗還設有蒸汽盤管,防止結露。

輸灰系統采用氣力輸送(密相管道氣力輸送):除塵器下灰斗→氣動卸灰球閥→氣動鐘形卸灰閥→氣動卸灰球閥→輸灰管道→大灰倉→運灰車(氣力輸送)

脈沖反吹清灰調壓裝置

為了布袋脈沖反吹清灰正常運行,設有1套氮氣脈沖反吹清灰調壓裝置,采用調壓,閥前壓力0.6MPa,閥后壓力0.3MPa。

氣力輸灰調壓裝置

氣力輸灰調壓裝置1套,為氮氣輸灰調壓裝置,采用調壓,閥前壓力0.6~0.8MPa,閥后壓力0.2MPa。

在脈沖反吹清灰調壓裝置、氣力輸灰調壓裝置前設置了2臺容積為10m3,壓力為1.0MPa的氮氣儲氣罐,以布袋凈化系統用氮氣的穩定性。

煤氣凈化系統的操作與管理

高爐煤氣干式布袋除塵系統的控制室、配電室和BPRT設在同一控制樓,可通過計算機畫面進行監視與控制,也可通過現場操作箱來進行控制

高爐出鐵場布袋除塵器設計說明

高爐出鐵場除塵系統主要承擔2個出鐵口、2個鐵擺動溜嘴、對應的砂口、鐵溝、渣溝和爐頂受料點的除塵。系統總風量900000m3/h,系統總壓力5KPa排放濃度25mg/Nm3

除塵系統工藝流程:

各吸塵點→除塵電動閥門→除塵管道→低壓脈沖布袋除塵器→除塵主風機→煙囪

除塵系統的輸灰流程:                   

除塵器灰斗卸灰閥→刮板輸送機→集合刮板機→提升機→貯灰倉→加濕機→運灰汽車

主要設備選型:

高爐出鐵場低壓脈沖布袋除塵器性能參數要求

處理風量:900000m3/h

濃度:2-5g/Nm3

出口濃度: 25mg/Nm3

過濾面積: 15500㎡

過濾風速:0.9m/min

過濾方式:負壓外濾式

布置方式:雙列

濾袋材質:覆膜滌淪針刺氈550g/㎡

濾袋規格:φ160×6200

袋籠規格:φ152×6150

袋籠材質:冷拔鋼絲(φ4mm

脈沖閥型式:3″淹埋式脈沖閥

脈沖壓力:0.25—0.4 MPa

噴吹方式:PLC自動噴吹(定時/壓差)

 



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